“趙科長,轉運電解槽的時候,五區(qū)的職工又不配合了”。“怎么回事,電解槽置換吊運不是已經不跑空車了,對他們工區(qū)的影響已經到最低了嗎?你肯定沒有跟他們解釋清楚吧?好了,我親自去解釋協(xié)調。”
今年1月份開始,公司決定在上半年對電解一廠的150臺高齡槽進行一次全面置換。置換一臺電解槽需要陰極天車進出電解廠房2次:空車進電解工區(qū)吊裝舊槽,新槽吊裝到位后空車返回大修一。平均進入電解廠房一次需要1.5-2小時,陰極天車在廠房運行時,所有避讓的天車都無法生產作業(yè)。由于大修間所處的地理位置和五區(qū)最接近,因此,只要吊運電解槽就要影響五區(qū)的天車,進而影響當班日常工作,五區(qū)職工也因此總是加班加點,牢騷滿腹:“陽極不能換完,保溫料不能及時加上,出鋁也受到很大影響”。
考慮到本次電解槽改造項目時間持續(xù)長、數量多,每天都有電解槽置換轉運,如何縮短置換時間、減少陰極天車進入電解廠房次數,將吊運槽對電解日常生產工作的影響降到最低,就成為了急需解決的問題。針對現場大修現狀,經過大修項目組人員研究,首先電解一廠從計劃停槽方面開始,合理安排停槽順序;與檢修、清理單位提前溝通,在當天陰極天車吊裝新槽殼就位后,陰極天車返回途中吊出舊槽,第二天置換時先將扎固好的新槽吊進電解廠房槽位,再吊出一臺舊槽殼,如此反復循環(huán),保證陰極天車每次進出電解廠房都吊有槽殼,不跑空車,盡量減少對工區(qū)天車軌道的占用時間。
經過趙科長的解釋后,五區(qū)的職工也不好意思了,“置換電解槽是公司的大事情,我們怎么能不配合?關鍵是上個班受轉槽就影響了近4個小時,我們心里也著急呀,現在既然出臺了新辦法了,問題解決了,我們五區(qū)全力支持。”
目前,優(yōu)化電解槽置換的新方法已經運行了近3個月,平均每月能減少陰極天車進入廠房30次,減少陰極天車在電解廠房運行時間約45小時,為電解的正常生產作業(yè)創(chuàng)造了有利條件。